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中鋁山東公司氧化鋁廠堿煮替代人工清理槽罐獲成功

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  中鋁山東有限公司氧化鋁廠把打造安全環保生產流程放在突出位置,經過技術攻關,最近成功實現“堿煮”清理高洗槽,徹底改變了一直靠人工清理槽罐的傳統模式,達到了物料清理不落地的環保要求,清理工期由360小時縮短到240小時,並且清理費用降低20%。

多年來,該廠生產流程中的大型槽罐全部依靠人工清理,從槽罐撤料到清理人員進入,從物料清理到外排運輸,每一個環節都對安全和環保帶來挑戰。由于槽罐內 部空間有限,附著在罐壁上的結疤清理時極易發生松動坍塌事故,對清理作業人員的人身安全造成威脅;在清理出的結疤物料運輸過程中盡管采取防護措施,但仍對 廠區道路環境造成一定的污染。另外,人工清理的弊端,還體現在工期長、費用高等方面。為妥善解決這些問題,該廠專門成立攻關小組,由生產管控中心負責技術 研究和指標控制,生產工區負責各項操作實驗和基礎數據的匯總反饋。

  “要從骨子里徹底扭轉習慣性思維,創新生產組織模式,從根本上解決槽 罐清理的難題。”該廠廠長多次在攻關小組會上強調︰在創新路上,攻關小組廣開思路,深入調研,查閱大量資料,並多次組織有關人員到兄弟單位交流,多次召開 專業研討會,確定“堿煮”代替人工清理的方案。“堿煮”是通過對流程的簡單操作,將堿液打入槽罐,並保持一定的溫度,通過化學分解和物理攪拌的原理將槽罐 內結疤清理掉,且清理物料不暴露、不外排,直接返回生產流程。這種想法雖不是首創,但一直沒有成熟的經驗可以借鑒。

  一直以來,攻關小組 根據槽罐體積和結疤狀況,對用堿數量、堿煮溫度等各項指標數據反復測算、反復確認,最終形成大家一致認可的“堿煮”方案。方案一經通過,立即進入操作實驗 階段,實驗槽罐選定在已到清檢周期的1#高洗槽。他們嚴格按照既定方案,確定“堿煮”工藝流程,制定操作規程,及時對崗位員工進行安全和技術培訓,實施 24小時嚴密監控。240小時的“堿煮”清理實驗,在他們精心呵護下順利結束。當打開人孔,順著手電的光束看進去,槽內槽壁、耙機和旋筒上的結疤被清理得 干干淨淨,露出金屬本色。

更新日期︰2017-06-15